滄州市滄獅環衛設備制造有限公司
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在垃圾壓縮中轉站液壓系統的調試過程中,主要出現了兩種故障。
(1)故障現象1-壓臺油缸由快進轉為工進時,速度變化不大。
原因分析:該故障比較容易判斷,因為快進與工進的轉換是由電液換向閥13來實現的,速度變化不大,肯定與其相關。經檢查,電液換向閥13的先導閥閥芯方向反了,將閥芯倒過來以后,問題得到解決。
(2)故障現象2-高壓泵工作時,低壓泵電機不僅不卸荷,而且其電流隨著高壓泵工作壓力的升高而升高,造成低壓泵電機過熱。
原因分析:從故障2的現象可以看出,高壓泵的負載加在了低壓泵上,造成了低壓泵電機電流的持續升高因而出現過熱現象。問題集中到卸荷溢流閥中的單向閥和溢流閥本身的質量問題上來。經現場檢查:單向閥密封情況良好,液壓油本身也比較潔凈,所以通過單向閥的油路途徑被否定。唯一的問題就是溢流閥本身的質量問題,經檢查:卸荷溢流閥主閥芯上無阻尼孔,這樣高壓泵的壓力PA經單向閥直接作用在溢流閥主閥芯上側(如圖8-16所示),從而引起低壓泵出口處壓力Pl的升高,所以低壓泵電機的電流隨之升高。找出原因后,將溢流閥主閥芯在電火花加工機床上打了一個直徑為0. 9mm的阻尼孔(一般為0.8~1. 2mm),再次將主閥芯裝到溢流閥上,重新開機試驗,低壓泵電機電流不再隨著高壓泵壓力的變化而變化,電機過熱現象消失。
從垃圾壓縮中轉站液壓系統的調試過程出現的故障分析可見,其原因全部是由于液壓元件的質量引起的,所以液壓元件本身的質量必須有保障,才可以確保液壓設備調試以及使用的順利進行。
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